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    Φ3.8m×13m水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的調(diào)試

    水泥雜志 · 2018-01-03 10:24

      1、現(xiàn)狀分析

      山東魯碧建材有限公司響應(yīng)國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的政策要求,重建了一套由CLM150-100輥壓機(jī)和Φ3.8m×13m水泥磨組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),磨后熟料粉與一定比例的礦渣粉混合配成不同品種的水泥,年產(chǎn)水泥150萬(wàn)噸。Φ3.8m×13m球磨機(jī)于2014年9月份投產(chǎn)試車(chē),一年多來(lái)經(jīng)過(guò)對(duì)粉磨系統(tǒng)工藝設(shè)備進(jìn)行了一系列優(yōu)化和改造,提產(chǎn)和降耗達(dá)到了一個(gè)較高的水平。

      2、基本情況

      該輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng)設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為140~150t/h(生產(chǎn)P·O42.5水泥),熟料粉粉磨電耗為35kWh/t,工藝流程見(jiàn)圖1,主機(jī)設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。

      3、存在問(wèn)題及工藝優(yōu)化方案

      3.1級(jí)配調(diào)整

      連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)一個(gè)月后,經(jīng)過(guò)月底盤(pán)庫(kù),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量只有126t/h,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,這段時(shí)間我們是嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)一倉(cāng)、二倉(cāng)填充率在28%左右的情況下運(yùn)行的,為了進(jìn)一步提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,我們認(rèn)為必須提高填充率才能提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,并且現(xiàn)在磨機(jī)主電動(dòng)機(jī)電流只有140~145A,遠(yuǎn)低于額定電流170A,因此計(jì)劃將填充率提高到31%。首先通過(guò)對(duì)入磨物料進(jìn)行套篩做樣,計(jì)算出入磨物料的粒度分布(見(jiàn)表2),發(fā)現(xiàn)入磨物料粒徑出現(xiàn)“兩頭窄、中間寬”的情況,然后通過(guò)邦德公式計(jì)算平均球徑應(yīng)在17~18mm,但我公司熟料易磨性較差(熟料經(jīng)小磨磨到國(guó)家規(guī)定的比表面積需要33~36min,大部分廠家不超過(guò)30min),故將球徑提高10mm,得出平均球徑在27mm左右,計(jì)算出級(jí)配調(diào)整方案(一倉(cāng)加鋼球4t,二倉(cāng)加鋼球15t,見(jiàn)表3),調(diào)整后,磨機(jī)電流上升到155A左右,從運(yùn)行大半年效果來(lái)看,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量可提高10~20t/h。

      3.2 NSE900提升機(jī)頻繁出現(xiàn)壓料現(xiàn)象

      3.2.1 故障現(xiàn)象

      投產(chǎn)運(yùn)行2個(gè)月后發(fā)現(xiàn)輥壓機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降低幅度較大,同時(shí)輥壓機(jī)每隔2~3天出現(xiàn)一次因兩輥間隙大而跳停,并且輥壓機(jī)循環(huán)斗式提升機(jī)電流出現(xiàn)超限跳停,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。

      3.2.2 分析原因

      正逢10、11月份早晚氣溫較低,并且熟料溫度偏高,造成V型選粉機(jī)內(nèi)外溫差較大,V型選粉機(jī)內(nèi)部容易結(jié)露,進(jìn)風(fēng)口容易產(chǎn)生積料,隨著時(shí)間的推移,V型選粉機(jī)進(jìn)風(fēng)口積料慢慢增多,當(dāng)厚度達(dá)到200~300mm時(shí),就會(huì)超過(guò)承載極限,瞬間出現(xiàn)塌料,造成輥壓機(jī)兩輥間隙大跳停,NSE900(循環(huán))提升機(jī)出現(xiàn)壓機(jī)現(xiàn)象。

      3.2.3 解決方法

      對(duì)V型選粉機(jī)殼體和進(jìn)風(fēng)管道進(jìn)行保溫,并且在操作上控制循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速不低于60%;利用停機(jī)機(jī)會(huì)定期檢查V型選粉機(jī)積料情況,發(fā)現(xiàn)積料及時(shí)清理。通過(guò)采取一系列的措施后,NSE900(循環(huán))提升機(jī)從未出現(xiàn)壓料現(xiàn)象,輥壓機(jī)設(shè)備運(yùn)行較正常。

      3.3 O-Sepa選粉機(jī)蝸殼內(nèi)存料嚴(yán)重

      3.3.1 故障現(xiàn)象

      操作中發(fā)現(xiàn)O-Sepa選粉機(jī)頻率由原來(lái)的38Hz上升到45Hz,通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)負(fù)荷率由原來(lái)的62%上升到160%,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降低10t/h左右,并且伴隨著磨音發(fā)悶。利用停機(jī)機(jī)會(huì)打開(kāi)人孔門(mén)發(fā)現(xiàn)選粉機(jī)的蝸殼存料嚴(yán)重,占據(jù)了蝸殼內(nèi)體積的3/5。

      3.3.2 分析原因

      我公司球磨機(jī)系統(tǒng)為單風(fēng)機(jī)共用風(fēng)系統(tǒng)管磨機(jī),磨尾通風(fēng)管道與選粉機(jī)一次風(fēng)管相連,通過(guò)袋除塵器收集成品顆粒。但我們?yōu)榱颂岣弋a(chǎn)量,人為地增大主排風(fēng)機(jī)風(fēng)量、采取降低一次風(fēng)風(fēng)量和增大三次風(fēng)風(fēng)量措施,想法是通過(guò)提高選粉機(jī)選粉效率來(lái)提高磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。但實(shí)施這些措施后加快了磨內(nèi)風(fēng)速及物料流速,成品細(xì)度跑粗、比表面積不易控制,反而造成選粉效率降低,導(dǎo)致回料量增加,循環(huán)負(fù)荷過(guò)大。同時(shí)因循環(huán)負(fù)荷率增大,造成選粉機(jī)一次風(fēng)管道蝸殼處易積灰堆料,使選粉室內(nèi)不能形成均勻的氣體流場(chǎng),嚴(yán)重影響選粉過(guò)程的分散、分級(jí)與收集,從而增大循環(huán)負(fù)荷率(回料量大)、降低選粉效率。

      3.3.3 解決方法

      將O-Sepa選粉機(jī)一次進(jìn)風(fēng)比例由原來(lái)的20%提高到55%,三次風(fēng)進(jìn)風(fēng)比例由原來(lái)的80%降低到占10%;同時(shí)每?jī)蓚€(gè)小時(shí)計(jì)算一次循環(huán)負(fù)荷率,平衡好入磨物料和回料物料的比例,保證磨內(nèi)球料比在一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)。通過(guò)近半年的觀察,O-Sepa選粉機(jī)運(yùn)行比較平穩(wěn),內(nèi)部也沒(méi)有積料出現(xiàn)。

      3.4 輥壓機(jī)兩側(cè)漏料嚴(yán)重

      3.4.1 原因分析

      輥壓機(jī)側(cè)擋板為易損件,起擋料作用的主要是側(cè)擋板最下面錐體,廠家?guī)?lái)的原件下錐體寬度只有16mm,很短時(shí)間內(nèi)就被磨掉,造成輥壓機(jī)邊緣漏料嚴(yán)重,輥壓機(jī)兩側(cè)物料密實(shí)度不同,并且粗顆粒不經(jīng)過(guò)擠壓直接進(jìn)入循環(huán)提升機(jī),粗細(xì)物料分布不均勻,部分物料在系統(tǒng)內(nèi)部長(zhǎng)時(shí)間循環(huán),造成輥壓機(jī)頻繁加減壓,間隙偏差大。

      3.4.2 解決方法

      對(duì)側(cè)擋板最下面錐體進(jìn)行加寬改造,由原來(lái)的16mm加寬到116mm,在起到擋料作用的同時(shí)又增加了側(cè)擋板的使用周期,改造后側(cè)擋板可以使用到一個(gè)半月。我們每周對(duì)側(cè)擋板的調(diào)整螺絲進(jìn)行緊固,一個(gè)半月更換一次側(cè)擋板,減少“邊緣效應(yīng)”,增加輥壓機(jī)的輥壓效果。

      3.5 出磨熟料超細(xì)粉過(guò)多

      3.5.1 故障現(xiàn)象

      出廠水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量高,超過(guò)28.5%,80μm篩篩余偏大,45μm篩篩余偏小,比表面積偏低(330m2/kg),水泥3d抗壓強(qiáng)度不高(低于24MPa)。

      3.5.2 原因分析

      我們通過(guò)將出磨熟料粉取樣進(jìn)行顆粒級(jí)配分析,發(fā)現(xiàn)≤3μm顆粒含量超過(guò)22%(查閱以前數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)在17%~20%最好),因超細(xì)粉過(guò)多,熟料粉水化過(guò)早,早期強(qiáng)度發(fā)揮不出來(lái)。

      3.5.3 解決方法

      通過(guò)排查發(fā)現(xiàn)一個(gè)忽視的地方,輥壓機(jī)的放風(fēng)除塵每小時(shí)產(chǎn)生3~5t物料,并且這部分物料進(jìn)入磨內(nèi),本身已經(jīng)屬于超細(xì)粉,在磨內(nèi)起到緩沖作用,且不需要經(jīng)過(guò)研磨,直接就被拉出磨外,并且還帶出一部分研磨不充分的物料,造成顆粒級(jí)配出現(xiàn)“兩頭寬,中間窄”的情況,強(qiáng)度發(fā)揮不出來(lái)。

      對(duì)這部分物料取樣分析,發(fā)現(xiàn) 45μm篩篩余<6%,比表面積超過(guò)450m2/kg,3d抗壓強(qiáng)度超過(guò)35MPa(見(jiàn)表4),遠(yuǎn)好于我們正常工序質(zhì)量控制指標(biāo),因此這部分物料可以作為成品入庫(kù),我們利用月底檢修機(jī)會(huì)將這部分物料直接入成品除塵器灰斗,這樣就變成半終粉磨了。

      4、改后效果及維護(hù)

      經(jīng)過(guò)幾個(gè)月運(yùn)轉(zhuǎn)情況來(lái)看,出磨熟料比表面積合格率有明顯上升,合格率由原來(lái)的65%提高到90%,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量降到27.5%左右,出廠水泥3d抗壓強(qiáng)度維持在26MPa左右。雖然喂料量未變,但從每月月底盤(pán)庫(kù)來(lái)看磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高5t/h左右。改造前后出磨熟料粉顆粒粒徑分布見(jiàn)表5,每個(gè)月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)見(jiàn)圖3。

      通過(guò)一年不斷地摸索得到在目前工藝條件下合理的工藝參數(shù),磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到160t/h(生產(chǎn)P·O42.5水泥)時(shí),熟料粉粉磨電耗在30kWh/t,水泥電耗平均在21kWh/t。輥壓機(jī)一些易損件需要定期檢查,并且定期更換,如側(cè)擋板使用周期約在1.5個(gè)月、V型選粉機(jī)調(diào)整葉片使用周期為2個(gè)月。每月需進(jìn)行檢查焊補(bǔ)。當(dāng)使用水分含量較大的物料時(shí),循環(huán)風(fēng)機(jī)和輥壓機(jī)輥面每周需清理一次,才能保證整個(gè)系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在一個(gè)較高的水平。

    編輯:俞垚伊

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