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    改造預(yù)熱器C1筒提高高溫風(fēng)機(jī)葉輪使用壽命

    水泥雜志 · 2017-08-03 17:46

      唐山冀東資源綜合利用發(fā)展有限公司窯系統(tǒng)自投產(chǎn)以來(lái),窯尾高溫風(fēng)機(jī)葉輪磨損一直非常嚴(yán)重,窯系統(tǒng)正常運(yùn)行一個(gè)月左右,窯尾高溫風(fēng)機(jī)葉輪中心便呈V形嚴(yán)重磨損,甚至被磨穿,由于受高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)能力的影響,窯系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量也會(huì)急劇下降。為此,我公司針對(duì)高溫風(fēng)機(jī)葉輪磨損嚴(yán)重、使用周期短的問題,委派各專業(yè)技術(shù)人員跟蹤調(diào)查,收集各方面的數(shù)據(jù),最終解決了高溫風(fēng)機(jī)葉輪磨損嚴(yán)重問題。

      1 運(yùn)行中存在的問題

      來(lái)自Φ6 m C1筒出口廢氣經(jīng)高溫蝶閥阻攔后,70%~80%的高溫氣體入發(fā)電PH爐后廢氣入高溫風(fēng)機(jī),20%~30%的高溫氣體直接入高溫風(fēng)機(jī),經(jīng)高溫風(fēng)機(jī)排出后的廢氣由生料磨和煤磨使用。高溫風(fēng)機(jī)型號(hào):3200DIBB50,流量:1?150?000 m3/h,全壓:8 000 Pa,工作溫度:275 ℃(<450 ℃),氣體含塵濃度:<80 g/Nm3。使用周期僅為1個(gè)月左右的高溫風(fēng)機(jī)葉輪見圖1。

      圖1 磨損嚴(yán)重的高溫風(fēng)機(jī)葉輪

      2 原因分析

      葉輪磨損嚴(yán)重的原因主要是進(jìn)入高溫風(fēng)機(jī)的氣體含塵濃度超高,超出允許含塵濃度范圍,高速高溫含塵氣體對(duì)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的葉輪產(chǎn)生沖刷。

      離心風(fēng)機(jī)葉輪的磨損量F與氣體含塵濃度C和速度V的關(guān)系:F=CV n(n為速度指數(shù)),葉輪的磨損量與氣體的含塵濃度成正比,粉塵濃度越大,單位時(shí)間內(nèi)固體顆粒撞擊葉輪葉片壁面次數(shù)和頻率越高,葉輪葉片磨蝕越嚴(yán)重;葉輪的磨損量與氣體運(yùn)動(dòng)速度的n次方成正比,速度越大,塵粒的離心力和動(dòng)能越大,對(duì)葉輪的沖擊越大,磨損越嚴(yán)重。

      我們?cè)谏衔沽狭繛?30 t/h時(shí),對(duì)C1筒出口含塵濃度和風(fēng)量進(jìn)行了測(cè)定,測(cè)定結(jié)果為氣體流量908?002 m3/h,工況含塵濃度為57.01 g/m3,換算成標(biāo)況含塵濃度為129.1 g/Nm3。從標(biāo)定結(jié)果可以明確地看出實(shí)際運(yùn)行中氣體含塵濃度遠(yuǎn)高于風(fēng)機(jī)額定允許的含塵濃度值80 g/Nm3,說明了入風(fēng)機(jī)氣體含塵濃度高是風(fēng)機(jī)葉輪磨損嚴(yán)重的直接原因。

      3 解決方法

      要想從根本上解決高溫風(fēng)機(jī)葉輪磨損問題,就必須先解決入高溫風(fēng)機(jī)含塵濃度高的問題。高溫風(fēng)機(jī)入口氣體來(lái)自C1筒出口,C1筒出口氣體含塵濃度高的直接原因是C1筒分離效率低造成的。根據(jù)生料喂料量和所測(cè)C1筒出口廢氣流量、氣體含塵濃度,計(jì)算出C1筒分離效率為89.24%,這個(gè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)規(guī)范中要求的C1筒分離效率不低于94%。增加旋風(fēng)筒分離效率最有效的方法是增加旋風(fēng)筒內(nèi)筒長(zhǎng)度。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)內(nèi)筒高度取值約為旋風(fēng)筒入風(fēng)口高度的1.3~1.5倍。我公司C1筒入風(fēng)口高度為3 090 mm,C1內(nèi)筒長(zhǎng)度為4?160 mm,是進(jìn)風(fēng)口高度的1.35倍,在合理范圍內(nèi),但考慮到目前C1筒分離效率低,所以采取增加C1內(nèi)筒高度來(lái)提高其分離效率。

      經(jīng)過計(jì)算決定在C1內(nèi)筒原高度上增加700 mm,達(dá)到4?860 mm(見圖2),為進(jìn)風(fēng)口高度的1.57倍。由于本預(yù)熱器系統(tǒng)阻力超低,再加上自然旋長(zhǎng)仍在合理范圍內(nèi),認(rèn)為此方案切實(shí)可行。

      圖2 改造前后C1筒內(nèi)筒高度

      4 調(diào)整后效果

      4.1 高溫風(fēng)機(jī)入口含塵濃度的變化

      在C1內(nèi)筒技改之前對(duì)高溫風(fēng)機(jī)入口含塵濃度進(jìn)行過檢測(cè),在窯投料量520 t/h、高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速765 r/min、發(fā)電熱風(fēng)擋板開度為10%的工況下檢測(cè)2次,高溫風(fēng)機(jī)入口含塵濃度分別為34.07 g/m3、35.23 g/m3。C1內(nèi)筒改造后對(duì)高溫風(fēng)機(jī)入口含塵濃度進(jìn)行了4次檢測(cè),在窯投料量520 t/h、高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速765 r/min、發(fā)電熱風(fēng)擋板開度為10%工況下檢測(cè)結(jié)果分別為24.19 g/m3、23.19 g/m3、25.36 g/m3、24.53 g/m3??梢钥闯?,與技改前相比,技改后風(fēng)機(jī)入口含塵濃度有明顯下降。

      4.2 C1筒出口壓力的變化

      改造前后窯投料量和C1筒出口壓力變化情況見表1。可以看出,同等投料量時(shí),改造后C1筒出口壓力稍大于改造前,如投料為530 t/h時(shí),C1筒改造前出口壓力約為-3 988 Pa,改造后為-4 099 Pa,改造后出口壓力大于改造前約110 Pa。

      4.3 高溫風(fēng)機(jī)電流的變化

      表2統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為窯系統(tǒng)改造前10 d和改造后10 d的運(yùn)行數(shù)據(jù)。可以看出,同等投料量時(shí)高溫風(fēng)機(jī)的電流基本相同,通過中控將回灰入窯和入均化庫(kù)電流觀察來(lái)看沒有明顯變化趨勢(shì)。改造6個(gè)月后停窯對(duì)高溫風(fēng)機(jī)葉輪做了檢查,發(fā)現(xiàn)C1內(nèi)筒改造后高溫風(fēng)機(jī)葉輪磨損情況有所好轉(zhuǎn),與改造前相比磨損量明顯減輕(見圖3)。

      圖3 改造6個(gè)月后高溫風(fēng)機(jī)葉輪磨損情況

      5 總結(jié)

      系統(tǒng)經(jīng)過改造處理,高溫風(fēng)機(jī)使用6個(gè)月后,葉輪磨損量也相當(dāng)小,徹底解決了因C1筒出口氣體含塵量大而造成葉輪磨損問題,杜絕了因葉輪磨損造成燒成系統(tǒng)拉風(fēng)量下降,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低下的問題,為窯高產(chǎn)運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    編輯:俞垚伊

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