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    窯頭排風(fēng)機出現(xiàn)故障繼續(xù)生產(chǎn)的影響及原因

    2010-08-03 00:00

      某廠2500 t/d水泥生產(chǎn)線窯規(guī)格為Φ4m×60m,2008年12月在窯頭排風(fēng)機出現(xiàn)故障的情況下繼續(xù)生產(chǎn),發(fā)生結(jié)厚窯皮、結(jié)蛋事故。

      1 事故及處理方法
      2008年12月7日白班12:30窯頭排風(fēng)機電機發(fā)生故障,窯頭排風(fēng)機停止運轉(zhuǎn),公司在等待進貨中繼續(xù)生產(chǎn)。

      正常生產(chǎn)時的主要參數(shù)見表1。

    表1  正常生產(chǎn)時燒成系統(tǒng)主要參數(shù)

    臺時(t/h)

    窯速
    (r/min)

    窯電流
    (A)

    二次風(fēng)溫
    (℃)

    煙室溫度
    (℃)

    窯頭煤(t/h)

    C1筒出口溫度(℃)

    篦冷機冷卻風(fēng)機風(fēng)量

    200

    4.0

    400

    1100

    1100

    4.5

    350~360

    篦冷機冷卻風(fēng)機閥門全開

      因窯頭排風(fēng)機故障,為保證窯頭負壓,采取減料、減少篦冷機冷卻風(fēng)機風(fēng)量等措施,減料后主要參數(shù)見表2。

    表2 發(fā)生故障后采取相應(yīng)措施繼續(xù)生產(chǎn)時燒成系統(tǒng)主要參數(shù)

    臺時(t/h)

    窯速(r/min)

    窯電流(A)

    二次風(fēng)溫(℃)

    煙室溫度(℃)

    窯頭煤(t/h)

    C1出口溫度(℃)

    篦冷機冷卻風(fēng)機風(fēng)量

    160

    3.2

    300

    800

    1160

    3.8

    390

    除高溫高壓風(fēng)機全開,其它風(fēng)量開1/3

      12月8日22:30窯頭排風(fēng)機修復(fù)開機,12月9日夜班,逐步將產(chǎn)量加至200t/h;12月11日夜班窯尾開始吐料,產(chǎn)量減至130t/h,最終被迫止料停窯。

      冷窯后現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)21m-25 m處有一個約1.5m的大蛋,在26m~36m處結(jié)厚窯皮,最厚近1m,在36m處還發(fā)現(xiàn)2個直徑約1.5m的大蛋。

      2 原因分析
      (1)在沒有窯頭排風(fēng)機工作的情況下,窯投料運行34h,期間為了保證窯頭負壓,高溫風(fēng)機拉風(fēng)過大,二次風(fēng)溫低,最大不超過900℃;煤燃燒火焰被拉長,煤灰的沉降點跑到30多米后,在窯的末端形成長而厚的副窯皮,為后面形成大蛋提供了條件。

      (2)中控操作方面:為了保證窯頭負壓,拉風(fēng)過大,窯尾溫度過高,導(dǎo)致燒成時液相提早出現(xiàn),加劇了結(jié)長厚窯皮;窯頭排風(fēng)機恢復(fù)工作,煤粉燃燒火焰長度正常后,窯尾溫度降低,后圈垮落,大塊窯皮在滾動時容易形成結(jié)蛋,窯內(nèi)通風(fēng)不良,形成還原氣氛,加之投料過大,窯內(nèi)物料的填充率太高,還原氣氛進一步加劇,惡性循環(huán),最終導(dǎo)致了結(jié)厚窯皮結(jié)大蛋的事故。

      3 結(jié)束語
      在生產(chǎn)過程中,窯頭排風(fēng)機出現(xiàn)故障,如果在短時間內(nèi)可修復(fù),可以采取減料、減小篦冷機卻風(fēng)機風(fēng)量等措施;如果短時間內(nèi)無法修復(fù),應(yīng)止料停窯,待修復(fù)后再運行。

     

    來源:《新世紀水泥導(dǎo)報》

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