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    窯頭喂煤秤不準(zhǔn)造成窯況差的反思

    2010-06-25 00:00

      我公司有2條2500t/d生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格均為Φ4.0m×60m,二線設(shè)計(jì)時(shí)是在一線的基礎(chǔ)上略作改進(jìn),所以窯的通風(fēng)效果應(yīng)該比一線的好。但自2008年9月投產(chǎn)以來,二線窯多次發(fā)生窯況差、熟料升重低、fCaO含量高的現(xiàn)象,而且常常幾個(gè)班甚至幾天窯況都不正常,產(chǎn)量由200t/h降到l60t/h,情況也不見明顯好轉(zhuǎn),經(jīng)常被迫止料檢查。

      1 出現(xiàn)的問題及原因分析
      二線窯正常生產(chǎn)時(shí)、2009年11月5日及l(fā)2月5日窯況差時(shí)的窯主要參數(shù)見表1。

    生產(chǎn)情況

    臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(t/h)

    窯速(r/min)

    窯電流A

    分解爐出口溫度

    二次風(fēng)溫度

    煙室溫度

    fCaO
    %

    NOx
    %

    窯頭喂煤量(t/h)

    升重(g/L)

    正常生產(chǎn)

    200

    4.0

    400-450

    880~900

    1100~1150

    1 100~1150

    0.5~1.8

    0.070

    4.5

    1 200~1300

    窯況差

    2009-11-05

    180

    3.7

    300

    910

    750

    1046

    5.38

    0.035

    4.5

    1020

    2009-12-05

    180

    3.8

    360

    910

    900

    1050

    8.9

    0.040

    4.5

    1050

      2009年11月5日,夜班操作員一接班就減產(chǎn)量至165t/h,降窯速至3.2r/min。窯況不但沒有好轉(zhuǎn),反而更差,二次風(fēng)溫度降至680℃,煙室溫度也下降至1030℃,fCa0含量高達(dá)8.0%。檢查后發(fā)現(xiàn)煙室沒有積料結(jié)皮,窯頭飛砂嚴(yán)重,窯面火色呈粉紅色,二次風(fēng)溫過低,窯頭煤燃燒不完全。將窯頭柴油油泵開啟,20min后窯況開始好轉(zhuǎn),二次風(fēng)溫度升高至1000℃,窯電流上升,逐步提窯速至3.8r/min,并增大產(chǎn)量至180t/h,fCa0含量降至3.3%。由于分解爐用煤比平時(shí)多1~2t/h,分析認(rèn)為窯頭喂煤量可能偏小,于是停窯頭柴油油泵,將頭煤加到5t/h。fCa0含量還是3.0%~4.0%,窯況正常,煙室溫度沒有升高(1050℃左右),窯頭沒有飛砂料,但窯面火色呈暗黃色,熟料結(jié)粒好,內(nèi)呈灰黃色。分析認(rèn)為可能是窯頭用煤過多,導(dǎo)致煤粉未完全燃燒,于是將窯頭喂量煤逐步減至4.6t/h,窯況又漸漸變差,窯電流下降,窯頭又出現(xiàn)飛砂料,窯面火色呈粉紅色,fCa0含量達(dá)5.3%。止料檢查,但沒查出原因。

      2009年12月5日,因窯況差止料檢查,還是查不出原因,再次投料,窯況更差,fCa0含量高達(dá)8.9%。減產(chǎn)到130t/h,降窯速至3.0r/min,窯頭喂煤量4.3t/h,窯況好轉(zhuǎn),fCa0含量降至1.22%,但并未找到根本原因,繼續(xù)排查時(shí)發(fā)現(xiàn)窯頭喂煤秤變頻器才11Hz,而一線窯頭煤秤變頻器有18Hz,即二線窯頭實(shí)際用煤量才2.75t/h。將窯頭用煤量加到5.3t/h時(shí),窯頭煤秤變頻上升到l6Hz,窯況明顯好轉(zhuǎn),N0x含量由0.040%上升至0.070%。因此斷定窯頭喂煤秤的中控顯示值和實(shí)際運(yùn)行下料值是不匹配的,即窯頭喂煤秤是不準(zhǔn)的。

      2  采取措施
      1)為維持正常生產(chǎn),中控實(shí)時(shí)觀察記錄窯頭煤秤變頻器數(shù)據(jù),控制在15-18Hz。
      2)煙室溫度控制在1100~1150℃,不低于1080℃。及時(shí)清煙室熱電偶結(jié)皮,確保煙室熱電偶的準(zhǔn)確性。
      3)合理安排窯頭喂煤量,確保熟料fCa0合格率,熟料升重應(yīng)大于1200g/L,控制在1250g/L左右。

      采取以上措施后,窯頭煤秤又曾出現(xiàn)失靈,操作員及時(shí)調(diào)整喂煤量,穩(wěn)住窯況,再?zèng)]出現(xiàn)類似事故。

      3 結(jié)束語
      從此次事故的原因查找和解決的過程中,得到了以下經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):
      1)計(jì)量設(shè)備應(yīng)該定期檢查、校核,若平時(shí)加強(qiáng)喂煤秤的管理,就不會(huì)再出現(xiàn)類似問題。
      2)窯頭巡檢工應(yīng)經(jīng)常觀察窯況變化,中控室及窯頭工人應(yīng)該提高操作技術(shù),累積經(jīng)驗(yàn),以確保窯況經(jīng)常處于最佳狀態(tài)。
      3)窯況不好時(shí),應(yīng)積極查找原因,從風(fēng)、煤、料、機(jī)械、電氣等方面系統(tǒng)地查找原因,不應(yīng)該長期帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。 

     

    來源:水泥雜志

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