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    提高Φ2.4m×7m生料磨產(chǎn)量的途徑

    2007-07-11 00:00

    我廠1994年新增30萬t水泥生產(chǎn)線按3窯4磨設(shè)計(jì),其中Φ2.4m×7m生料磨、水泥磨各2臺(tái),均配Φ4m高效離心選粉機(jī)和8m2高壓靜電除塵器。石灰石破碎一級(jí)用1000×800顎式破碎機(jī)、二級(jí)用Φ1000×1000錘式破碎機(jī)。投產(chǎn)后生料磨產(chǎn)量一直徘徊在27~29t/h左右,1998年4月起開始對(duì)生料磨系統(tǒng)進(jìn)行改造,在不增加任何投資的情況下,使產(chǎn)量穩(wěn)定在35t/h以上,比改造前提高了21.2%,電耗下降了10.7%。下面談?wù)劸唧w做法。  

    1 分析原因  

    1.1 作篩余曲線  
      

    Φ2.4m×7m生料磨篩余曲線如圖1所示。   
      
    圖1 篩余曲線  
      

    從圖1看出,整條曲線較平坦,尤其是磨機(jī)入口段無明顯變化,出口段近2m的范圍內(nèi)細(xì)度幾乎不變且出磨細(xì)度較大。而我廠入磨物料的平均粒徑約14mm,這說明磨機(jī)的破碎能力較差是由于平均球徑過低造成的。由于一倉能力不足,造成較大、較多的粗粒進(jìn)入二倉,致使二倉粉磨能力下降,出現(xiàn)近2m長細(xì)度幾乎不變的現(xiàn)象,且細(xì)度值偏大。  

    1.2 計(jì)算選粉機(jī)選粉效率和循環(huán)負(fù)荷率  
      

    經(jīng)多次測(cè)定結(jié)果為:出磨、回料、成品三細(xì)度各為43%~44%、56%~58%、8.5%,計(jì)算循環(huán)負(fù)荷率K=246%,選粉效率E=46.4%。  
      

    從負(fù)荷率和選粉效率上看,效率明顯偏低,這是由于出磨生料細(xì)度過大,致使回料過多造成。因此必須降低出磨物料細(xì)度,重新級(jí)配。  

    2 技改措施  
      

    1)調(diào)整一倉平均球徑,適當(dāng)增加填充系數(shù),增強(qiáng)研磨能力。  
      

    原平均球徑為68mm,我們?cè)趨⒖糄cp=28(Dcp──平均球徑,dcp──平均粒徑)計(jì)算的基礎(chǔ)上把Dcp提高到79.5mm。之所以把生料磨Dcp提高到水泥磨用的平均球徑,有兩個(gè)理由:一是考慮生料的細(xì)度一般控制比水泥大許多,即粗粉可多些;二是在細(xì)度不超標(biāo)的情況下,生料細(xì)度對(duì)質(zhì)量的影響比水泥細(xì)度的影響要小得多,因而生料應(yīng)避免過粉磨,要以提高產(chǎn)量為主。具體級(jí)配如表1所示。 

    表1 技改后級(jí)配參數(shù)

    項(xiàng)目

    一倉鋼球

    二倉錐段

    規(guī)格/mm

    Φ100

    Φ90

    Φ80

    Φ70

    Φ60

    Φ25×30

    Φ30×35

    數(shù)量/t

    1.41

    4.18

    5.66

    4.18

    2.74

    12

    12

    填充率φ/%

    36

    34


     此次改造將填充系數(shù)略為提高,由于Φ2.4m×7m磨機(jī)配用的是475kW電機(jī),經(jīng)用B·B托瓦洛夫公式驗(yàn)算電機(jī)工作能力指數(shù)為0.96,比正常值的1.05~1.10低,說明電機(jī)完全可以承受。實(shí)際運(yùn)行至今,其工作電流最高也只有48A,比額定的50A還低,三個(gè)多月來一直運(yùn)轉(zhuǎn)正常。  
      

    2)增設(shè)管道鎖風(fēng)裝置,并去掉一級(jí)旋風(fēng)除塵器,提高磨機(jī)通風(fēng)能力。  
     

     在磨機(jī)出口至成品入庫前的主要管道上安裝了自制的閃動(dòng)閥,起鎖風(fēng)作用,減少了漏風(fēng)現(xiàn)象,使得風(fēng)機(jī)所抽取的風(fēng)基本上是磨內(nèi)氣體。此外,去掉磨尾收塵一級(jí)旋風(fēng)除塵器,將含塵氣體直接通入8m2高壓靜電除塵器,減少通風(fēng)阻力,加強(qiáng)了磨內(nèi)通風(fēng)。必須說明的是,這樣處理對(duì)收塵效果無任何影響。  
      

    3)改造后由于產(chǎn)量提高,回料量增多,曾出現(xiàn)磨頸漏粉現(xiàn)象。后來我們?cè)谀C(jī)物料入口內(nèi)螺旋運(yùn)輸機(jī)前加了一塊導(dǎo)料板伸入內(nèi)螺旋15cm,將物料盡可能直接送入內(nèi)螺旋中(如圖2),解決了漏粉問題。   
      
    圖2 加裝導(dǎo)料板示意  

    3 改造后的效果  
      

    1998年4月起進(jìn)行改造,改造前后生料車間的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和電耗如表2。

    表2 改造前后生料情況對(duì)比

    項(xiàng)目

    改造前(1997.10~1998.3)

    改造后(1998.4~7)

    對(duì)比

    10

    11

    12

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    時(shí)產(chǎn)/(t/h)

    26.6

    28.1

    28.2

    28.8

    27.5

    29.0

    32.4

    34.5

    34.7

    35.1

    增21.2%

    電耗/(kWh/t)

    25.0

    24.4

    24.3

    24.2

    24.9

    23.9

    22.2

    21.4

    22.1

    21.5

    降10.7%

    經(jīng)多次測(cè)定出磨、回料、成品三者細(xì)度分別為:39%、63%、7%左右,計(jì)算得出循環(huán)負(fù)荷率K=133%,選粉效率E=65.4%。

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