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    對(duì)丹麥FLS公司824S型篦冷機(jī)的改造

    2007-06-29 00:00
    福建水泥股份有限公司煉石水泥廠(chǎng)(原福建省順昌水泥廠(chǎng))于1988年8月建成投產(chǎn)。熟料冷卻選用了丹麥FLS公司Folax824S型篦冷機(jī),回轉(zhuǎn)窯達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)以后,特別是1998年4月對(duì)分解爐進(jìn)行了改造,窯產(chǎn)量超過(guò)2100t/d,篦冷機(jī)冷卻能力不足和一些設(shè)計(jì)缺陷便充分暴露出來(lái)。為解決設(shè)計(jì)缺陷,我廠(chǎng)對(duì)5號(hào)窯結(jié)合無(wú)煙煤燃燒技術(shù)進(jìn)行改造,將原篦冷機(jī)的第一段篦床改為高效節(jié)能的充氣梁控制流篦床(由南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院提交改造方案),經(jīng)過(guò)1年多的運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)踐證明,該機(jī)的改造雖有曲折,但最終還是取得了較為滿(mǎn)意的效果。本文詳細(xì)介紹篦冷機(jī)的主要改造內(nèi)容、出現(xiàn)的問(wèn)題、解決措施及改造效果。  

      1、原篦冷機(jī)存在的問(wèn)題我廠(chǎng)的Folax824S型篦冷機(jī)實(shí)際上是丹麥FLS公司第二代厚料層操作推動(dòng)式篦冷機(jī),篦床寬3.2m、長(zhǎng)23m,篦床有效面積為64.4m2,分三段傳動(dòng),沖程為125mm,生產(chǎn)能力為2000t/d.存在的問(wèn)題主要有: 

      1.1.第一排篦板為固定篦板,當(dāng)窯操作出現(xiàn)波動(dòng),煤粉沒(méi)有完全燃燒,熟料煅燒結(jié)粒不佳時(shí),容易在窯口堆積“雪人”。且有時(shí)不易清除,越積越大,容易造成前端幾排篦板燒壞。 

      1.2.出料溫度高,通常在100℃左右,經(jīng)常伴有紅料,有時(shí)篦床甚至出現(xiàn)“紅河”現(xiàn)象,導(dǎo)致篦板磨損快,使用壽命短,有時(shí)還會(huì)燒壞篦板,經(jīng)常需要更換大量篦板和側(cè)板。 

      1.3.風(fēng)室間存在漏風(fēng)、串風(fēng)現(xiàn)象,密封效果差,如果損壞的篦板和側(cè)板由于某些原因沒(méi)有及時(shí)更換,漏料及漏風(fēng)現(xiàn)象就會(huì)變得愈加嚴(yán)重,進(jìn)一步降低冷卻效果,造成其他篦板、側(cè)板的損壞,加劇篦下支承滾輪、導(dǎo)向輪、各部軸承,甚至橫梁的損壞,帶來(lái)一系列的機(jī)械故障,對(duì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率造成較大影響。 

      1.4.熱效率低,據(jù)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院測(cè)定,不足60%,且二、三次風(fēng)溫低,分別為950℃和800℃左右,無(wú)法滿(mǎn)足窯和分解爐的無(wú)煙煤燃燒條件,南方豐富且廉價(jià)的無(wú)煙煤資源得不到利用,使熟料成本居高不下。 

      2、主要改造內(nèi)容本次改造兼顧投資和工期,經(jīng)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院論證,只要將第一段篦床改為高效節(jié)能的充氣梁控制流篦床,而第二、三段篦床及相應(yīng)的冷卻風(fēng)機(jī)等均保持原狀,即能滿(mǎn)足燃燒100%無(wú)煙煤和日產(chǎn)2200t熟料的生產(chǎn)要求。這種第三代充氣梁控制流篦床的工作原理為:出窯的熾熱熟料(1300℃~1500℃)落入篦冷機(jī)后,在篦床頭部采用新型控制流高阻凹槽篦板對(duì)熟料進(jìn)行快速急冷,這種冷卻方式與傳統(tǒng)篦冷機(jī)差別較大。其中固定篦板的冷卻空氣是通過(guò)風(fēng)機(jī)、各支管、支管風(fēng)量調(diào)節(jié)閥、固定充氣橫梁到各固定篦板;而活動(dòng)篦板的冷卻空氣是通過(guò)風(fēng)機(jī)、各支管、支管風(fēng)量調(diào)節(jié)閥、撓性活動(dòng)金屬軟管、活動(dòng)充氣縱梁、活動(dòng)空氣橫梁,最終到達(dá)各活動(dòng)篦板。通過(guò)上述供氣系統(tǒng),篦床上各活動(dòng)、固定篦板在不同區(qū)域劃分為一組一組供氣(特別是粗細(xì)不同區(qū)域),冷卻風(fēng)由各支管風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié)閥得到合理而細(xì)致的調(diào)節(jié)控制,能更有效地克服熟料粒度變化及粗細(xì)料離析帶來(lái)的影響,冷卻風(fēng)分布更加均勻,確保熟料的充分冷卻和出料溫度的降低。具體的改造內(nèi)容有: 

      2.1.篦板及護(hù)板改造將原篦板、護(hù)板改造為新型控制流篦板及新型護(hù)板,篦板的有效面積基本保持不變,但篦板的排列方式及數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整,數(shù)量由原來(lái)的58塊增加到69塊。篦板安裝形式采用傾斜式設(shè)計(jì),篦板面與水平面夾角為10度,以限制料堆的高度,有利于熟料的輸送。另外在篦床的頭部增加了一排活動(dòng)篦板,這樣第一排篦板就由原固定式改為活動(dòng)式,可以防止在落料點(diǎn)形成死料、不易堆積“雪人”。 

      南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院開(kāi)發(fā)的高阻控制流篦板是由篦板體和兩塊導(dǎo)板焊接在一起構(gòu)成,其表面為一凹槽,每塊篦板有四條狹長(zhǎng)型篦縫,篦縫長(zhǎng)寬尺寸為330×4mm,篦板結(jié)構(gòu)。篦板阻力經(jīng)冷態(tài)測(cè)定在3500MPa以上,高壓空氣經(jīng)篦縫由水平偏下方向噴出,速度很快,因此能對(duì)篦床上的熟料進(jìn)行再分配,有效地克服熟料粒度變化及粗細(xì)料離析的影響,使冷卻空氣分布更加均勻,確保熟料充分的冷卻和出料溫度的降低。凹槽面也得到有效冷卻,且槽內(nèi)填滿(mǎn)的熟料減少了篦板面的直接磨損,成倍的延長(zhǎng)了篦板的使用壽命。 

      2.2.活動(dòng)框架的改造廢棄原活動(dòng)框架(兩縱六橫),以新型的充氣式活動(dòng)框架(兩縱七橫)代之,兩根活動(dòng)縱梁通過(guò)撓性活動(dòng)金屬軟管(共7根)與篦床底部的固定風(fēng)管聯(lián)結(jié),該金屬軟管為充氣梁技術(shù)的關(guān)鍵部件,采用了特殊設(shè)計(jì),既可伸縮又能偏轉(zhuǎn);既要耐溫又要耐磨,主要零件材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,以確保活動(dòng)縱梁與底部固定風(fēng)管聯(lián)結(jié)、密封安全可靠。 

      2.3.固定框架的改造固定框架保留了原底部框架,最大限度地利用原構(gòu)件。本次改造除更換6根固定充氣橫梁外,還更換了中心縱梁和各部支承梁等構(gòu)件。 

      2.4.殼體改造對(duì)上部殼體進(jìn)行了局部改造,而下部殼體則全部進(jìn)行了更新。 

      2.5.傳動(dòng)裝置改造由于篦床軌跡由原水平往復(fù)運(yùn)動(dòng)改為傾斜向上10度的往復(fù)運(yùn)動(dòng),因此電機(jī)功率放大到30kW,且調(diào)速方式也由直流調(diào)速改為變頻調(diào)速。 

      2.6.潤(rùn)滑系統(tǒng)改造由于一段篦床傳動(dòng)裝置及活動(dòng)篦床頭部進(jìn)行了徹底改造,潤(rùn)滑點(diǎn)變化大、數(shù)量增加,因此,一段篦床增加了一套單獨(dú)的潤(rùn)滑系統(tǒng)(二、三床仍使用原潤(rùn)滑系統(tǒng))。 

      2.7.增加4個(gè)重錘鎖風(fēng)閥一段篦床底部有4個(gè)灰斗,每個(gè)灰斗配置一個(gè)氣動(dòng)卸料閥鎖風(fēng),定時(shí)卸料。由于灰斗受局部高溫影響電磁閥容易損壞,故障率高,為確保鎖風(fēng)效果,在氣動(dòng)卸料閥下方的下料管上又增加了一道單層單門(mén)重錘鎖風(fēng)閥。 

      2.8.增加8臺(tái)冷卻、密封風(fēng)機(jī)由于冷卻原理的本質(zhì)變化,一段篦床原有4臺(tái)冷卻風(fēng)機(jī)全部廢棄,最初的改造方案新增了7臺(tái)風(fēng)機(jī),其中1臺(tái)用于頭部風(fēng)室密封,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)這臺(tái)“密封”風(fēng)機(jī)選型太小,無(wú)法確保篦下壓力起到有效的密封作用,造成頻繁漏料降低篦板使用壽命。為避免浪費(fèi)和長(zhǎng)時(shí)間的停產(chǎn),利用定檢機(jī)會(huì)在頭部風(fēng)室再增加1臺(tái)同規(guī)格的“密封”風(fēng)機(jī),因此總共增加了8臺(tái)風(fēng)機(jī)。 

      3、存在的問(wèn)題及解決措施1.控制流篦板損壞改造投產(chǎn)后的最初幾個(gè)月內(nèi),頭幾排控制流篦板、端護(hù)板及側(cè)板出現(xiàn)過(guò)幾次因高溫而產(chǎn)生的變形、磨損和開(kāi)裂現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)對(duì)篦板材質(zhì)取樣化驗(yàn)和分析后發(fā)現(xiàn),除篦板材質(zhì)中最關(guān)鍵的Ni元素的含量嚴(yán)重偏低外,重要的原因是密封風(fēng)機(jī)(0號(hào))選型偏小,密封空氣無(wú)法托住經(jīng)篦板之間縫隙下落的高溫細(xì)顆粒物料,通過(guò)觀(guān)察孔可以看到大量細(xì)紅料落入灰斗,因此,我們利用小修機(jī)會(huì)在頭部風(fēng)室增加1臺(tái)密封風(fēng)機(jī)(01號(hào)),加大風(fēng)量,保證了密封壓力。同時(shí),更換化學(xué)成分能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的篦板,從而解決了漏料和篦板早期失效問(wèn)題。 

      3.1.傳動(dòng)裝置電機(jī)選型偏小最初的改造方案,一床電機(jī)功率僅為22kW,投運(yùn)后經(jīng)常出現(xiàn)過(guò)載跳停現(xiàn)象,且有時(shí)不能啟動(dòng),也導(dǎo)致了篦板的燒壞,影響正常生產(chǎn)。重新核算后又將電機(jī)功率加大到30kW,并更換能力相當(dāng)?shù)臏p速機(jī)和變頻器。 

      3.2.風(fēng)機(jī)配置不合理,今后仍需整改經(jīng)過(guò)一段曲折和再改造之后,終于使篦冷機(jī)能穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到提高二、三次風(fēng)溫,降低出料溫度,延長(zhǎng)篦板使用壽命的目的。改造后的總風(fēng)量稍大于改造前的設(shè)計(jì)值,即使扣除又增加的1臺(tái)(01號(hào))密封風(fēng)機(jī),總風(fēng)量仍然很大,有悖于充氣梁控制流篦床減少熟料冷卻風(fēng)用量的改造初衷,不利用二、三次風(fēng)溫的大幅提高,從改造后的儀表顯示值可以看出二、三次風(fēng)溫確實(shí)提高了,但熱效率仍然偏低,未達(dá)到令人滿(mǎn)意的效果。 

      因此,下一步我們打算再采購(gòu)1臺(tái)合適的風(fēng)機(jī),以替代原2臺(tái)密封風(fēng)機(jī)(0號(hào)及01號(hào)),對(duì)風(fēng)量過(guò)剩嚴(yán)重的1號(hào)、2號(hào)、5號(hào)風(fēng)機(jī)也進(jìn)行調(diào)整,以降低用風(fēng)量和電耗,進(jìn)一步提高二、三次風(fēng)溫,使冷卻機(jī)改造后真正發(fā)揮其高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)。 

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