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    小型五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器窯的改造

    2007-05-08 00:00

    漢中公路建材有限責(zé)任公司的前身是城固縣貓山水泥廠,1998年該公司對(duì)其廠進(jìn)行購(gòu)并,并將原有的1條Φ2.5m/2.7m×42m杭州型立筒預(yù)熱器窯改為Φ2.8m/2.7m×42m五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器窯,水泥生產(chǎn)能力由原來(lái)的4萬(wàn)t/a提高到了6萬(wàn)t/a。為了充分發(fā)揮該系統(tǒng)的作用,進(jìn)一步提高回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量,2001年6月由陜西省建材設(shè)計(jì)研究院采用預(yù)分解技術(shù)對(duì)燒成系統(tǒng)進(jìn)行改造,使熟料產(chǎn)量由原來(lái)的8t/h提高到14t/h(設(shè)計(jì)產(chǎn)量13t/h),熟料熱耗由原來(lái)的5370kJ/kg降至3964kJ/kg(設(shè)計(jì)熟料熱耗4180kJ/kg),取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 
      
    本文就燒成系統(tǒng)改造情況作一介紹,供參考。 

    1 改造內(nèi)容 

       
    1.1 分解爐的設(shè)計(jì)與選擇 
      
    根據(jù)窯尾框架及位置,將分解爐設(shè)計(jì)為噴騰管道式分解爐,見圖1。該分解爐爐體由低速段和高速段組成,這2部分結(jié)合起來(lái)才能滿足煤粉燃燒和生料分解所需的爐容積,保證煤粉燃盡和生料的分解率。設(shè)計(jì)分解爐時(shí),采用爐體變徑和拐彎變向等方法使整個(gè)爐體分成若干節(jié)。這樣既克服了噴騰爐或管道內(nèi)氣體和物料勻速管流引起的弊病,又增加了氣料間的速度差,有利于傳熱和煤粉燃燒及生料分解。 
       

    該分解爐設(shè)計(jì)用煤量為系統(tǒng)燒成用煤量的48%~52%,設(shè)計(jì)入窯分解率為85%左右,分解爐的風(fēng)速為6.0m/s,管道部分風(fēng)速為13~15m/s,爐的總?cè)莘e為85m3,物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間為3~5s。 

    1.2 單筒冷卻機(jī)的改造 
      
    將原來(lái)的Φ2.2m×22m單筒冷卻機(jī)(生產(chǎn)能力11t/h)改為Φ2.5m/2.2m×22m,其中Φ2.5m擴(kuò)大端的長(zhǎng)度為12.6m,同時(shí)對(duì)單筒冷卻機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)做了適當(dāng)改進(jìn)。 

    1.2.1 適當(dāng)增加耐火磚區(qū)長(zhǎng)度 
      
    由于耐熱鋼揚(yáng)料斗工作溫度越高,所受到的磨損、腐蝕就越大,特別是在高于900℃時(shí),熟料存在較強(qiáng)的堿蝕作用,其損壞更為頻繁。因此在單筒冷卻機(jī)的前段,適當(dāng)延長(zhǎng)耐火磚區(qū),縮短揚(yáng)料斗區(qū)。這雖對(duì)單筒冷卻機(jī)熱效率、降低出口熟料溫度不利,但對(duì)提高單筒冷卻機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率卻十分有利。 

    1.2.2 增加揚(yáng)料裝置,降低熟料溫度 
      
    為了降低熟料溫度,充分發(fā)揮單筒冷卻機(jī)熱回收效率,在單筒冷卻機(jī)中部、變徑段和尾部分別安裝了破碎齒揚(yáng)料板、螺旋揚(yáng)料板、槽型揚(yáng)料板和弧型揚(yáng)料板,保證了出料溫度不高于環(huán)境溫度200℃。 

    1.3 三次風(fēng)管的設(shè)計(jì) 
      
    根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,將三次風(fēng)管的進(jìn)風(fēng)口設(shè)在窯頭罩的正上方,以7°的仰角伸向窯尾分解爐燃燒室進(jìn)風(fēng)口。根據(jù)計(jì)算,三次風(fēng)管抽風(fēng)量約為11000m3/h(標(biāo)況),風(fēng)速為4~5m/s,因而三次風(fēng)管的外徑考慮為Φ1200mm,有效內(nèi)徑為Φ850mm。 

    1.4 吹堵系統(tǒng)的改進(jìn) 
      
    增加分解爐后,考慮到C4筒錐體下部及分解爐彎管處容易出現(xiàn)堵料,分別在兩處增加雙環(huán)壓縮空氣吹堵管,并將吹堵時(shí)間由4s改為6s。原各級(jí)筒吹堵間隔時(shí)間20min改為:C2筒60min,C3筒20min,C4筒8min,分解爐彎管處12min。經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,預(yù)熱器系統(tǒng)基本上再?zèng)]有出現(xiàn)堵料現(xiàn)象。 

    1.5 煤粉制備及煤粉計(jì)量系統(tǒng)的改造 
      
    原煤粉制備采用Φ1.5m×5.7m管磨,一些小鋼球、鋼段被帶入煤粉倉(cāng),并通過(guò)噴煤管噴入窯內(nèi),導(dǎo)致三風(fēng)道噴煤管磨損嚴(yán)重,噴嘴風(fēng)翅變形,內(nèi)外風(fēng)無(wú)法調(diào)整,經(jīng)常出現(xiàn)沖刷窯皮現(xiàn)象,1根噴煤管最多使用2個(gè)月就得修補(bǔ)更換。因而將原管磨改為Φ1.7m×2.5m風(fēng)掃磨,一級(jí)收塵選用Φ1.35m高效旋風(fēng)除塵器,二級(jí)選用原來(lái)的MDC45-5防爆除塵器。改造后煤磨的電耗由原來(lái)的90kWh/t降到65kWh/t,噴煤管的使用壽命由原來(lái)的2個(gè)月延長(zhǎng)到1年以上,回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率比以前大有提高。 
      
    原喂煤計(jì)量系統(tǒng)采用沖板流量計(jì),由于該設(shè)備質(zhì)量不過(guò)關(guān),導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn),入窯煤量忽大忽小。我們將分解爐喂煤及回轉(zhuǎn)窯喂煤計(jì)量設(shè)備都采用螺旋計(jì)量秤,并采用微機(jī)調(diào)整和監(jiān)控喂煤量的大小,從而保證了喂煤的穩(wěn)定性。 

    2 試生產(chǎn)期間工藝參數(shù)的調(diào)整 

       
    2.1 配料方案的選擇 
      
    增加分解爐后該系統(tǒng)與五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器相比具有固相反應(yīng)集中,燒成溫度高等特點(diǎn)。因此應(yīng)配有相適應(yīng)的配料方案。 
      
    改造前熟料率值為:KH=0.92±0.01,SM=2.1±0.1,IM=1.2±0.1。改造后在采用“兩高一中”的配料方案的大原則下,又考慮該廠冷卻系統(tǒng)采用單筒冷卻機(jī),二次風(fēng)溫要比篦冷機(jī)低100~200℃,故SM值不能太高,一般取2.3~2.4為宜。生產(chǎn)中控制:KH=0.89±0.02,SM=2.3±0.1,IM=1.4±0.1,實(shí)踐證明三率值指標(biāo)是比較理想的。 

    3 生產(chǎn)操作中的幾點(diǎn)體會(huì) 

       
    3.1 實(shí)現(xiàn)合理用風(fēng)保證窯爐用風(fēng)量平衡 
      
    生產(chǎn)操作中,要求穩(wěn)定喂入生料量和煤量,并要調(diào)節(jié)好系統(tǒng)用風(fēng)量,使系統(tǒng)的各個(gè)部分壓力、溫度相對(duì)穩(wěn)定。生產(chǎn)中體會(huì)到,若要增強(qiáng)燒點(diǎn)火力,采用增加窯頭用煤量的方法易導(dǎo)致窯內(nèi)煤粉不完全燃燒現(xiàn)象,特別是窯尾出氣口氣體的空氣過(guò)剩系數(shù)α<1.0時(shí),窯內(nèi)的還原氣氛極易導(dǎo)致窯尾結(jié)皮堵塞。若分解爐用煤量過(guò)大,使得入窯分解率達(dá)95%以上,這樣會(huì)增加分解爐負(fù)荷,造成窯尾系統(tǒng)整體溫度過(guò)高,而窯內(nèi)燒成溫度不夠,導(dǎo)致熟料升重偏低,fCaO升高,影響熟料質(zhì)量。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間摸索,認(rèn)為三風(fēng)道噴煤管一次風(fēng)量比例控制在13%~15%為宜。窯尾過(guò)??諝庀禂?shù)α應(yīng)控制在1.05~1.15之間,分解爐出口空氣過(guò)剩系數(shù)α應(yīng)控制在1.10~1.20較合適。 

    3.2 保證入窯分解率是提高產(chǎn)量的關(guān)鍵 
      
    試產(chǎn)初期,由于操作工不熟練,入窯物料分解率只有60%左右,造成熟料不是欠燒就是C4筒錐體堵塞,因而減少了料流量。通過(guò)一段時(shí)間探索,認(rèn)為引起上述原因主要是調(diào)節(jié)失控,入窯煤量過(guò)大,使分解爐沒有充分發(fā)揮作用,通過(guò)及時(shí)調(diào)整喂煤量(窯爐喂煤量原為54∶46,變?yōu)?0∶50),同時(shí)適當(dāng)開大三次風(fēng)管調(diào)節(jié)閥門,使得窯尾溫度控制在900℃以上,出分解爐的溫度達(dá)到870℃左右時(shí),分解爐內(nèi)煤粉燃燒完全,入窯物料分解率可保證在80%~85%。 

    3.3 參照熱工儀表,實(shí)現(xiàn)量化控制 
      
    試產(chǎn)初,有的崗位工不習(xí)慣儀表操作,而是憑經(jīng)驗(yàn)判斷窯況,出現(xiàn)過(guò)2次誤判。因此要求崗位工隨時(shí)觀察熱工儀表,實(shí)現(xiàn)量化控制。一般情況下,生產(chǎn)正常,各部位風(fēng)溫、風(fēng)壓參數(shù)范圍見表1。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)紊亂,上述參數(shù)超過(guò)正常范圍,崗位工應(yīng)及時(shí)調(diào)整。一般說(shuō)來(lái)只要精心調(diào)整窯頭罩壓力、窯尾溫度、分解爐出口溫度、C1筒出口溫度和壓力,使這5個(gè)參數(shù)盡快正常,預(yù)熱器其它各級(jí)的溫度和壓力隨著微調(diào)整煤、料量即可自然回到正常范圍。 
    3.4 提高窯轉(zhuǎn)速,實(shí)施“薄料快轉(zhuǎn)” 
      
    試產(chǎn)期間,將窯的轉(zhuǎn)速由1.0~1.5r/min調(diào)整到2.5~3.5r/min,熟料產(chǎn)質(zhì)量明顯上升,窯皮堅(jiān)固而不易脫落,熟料球致密,升重合格率明顯提高。 

    4 不足之處 

      1)單筒冷卻機(jī)進(jìn)料端采用了迷宮式密封裝置,實(shí)踐證明不太合適,單筒冷卻機(jī)進(jìn)料端所濺出來(lái)的物料多為顆粒狀熟料,落入迷宮后很容易造成排料不暢,而發(fā)生卡阻,使單筒冷卻機(jī)運(yùn)行阻力增大。目前準(zhǔn)備將迷宮式密封改為壓條式密封。 
      
    2)窯尾高溫風(fēng)機(jī)(風(fēng)量為70000m3/h)沒有更換,正常生產(chǎn)時(shí),風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度都在70%~75%,基本上能滿足生產(chǎn)要求。若開度稍大一點(diǎn)就會(huì)引起風(fēng)機(jī)振動(dòng)或跳閘,限制了窯產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。若有條件可將風(fēng)機(jī)更換。 

    5 技改效果及經(jīng)濟(jì)效益 

      該項(xiàng)目停產(chǎn)施工2個(gè)月,于2001年10月25日投入試生產(chǎn),總投資225萬(wàn)元。試生產(chǎn)期間窯系統(tǒng)主要熱工參數(shù)見表2,熟料主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表3。 


    注:改造前后為2001年5月份平均值;改造后為2001年11月20日~12月17日正常生產(chǎn)期間平均值。 
      
    從表2中看出,窯系統(tǒng)進(jìn)行改造后收到了良好的效果,窯與單筒冷卻機(jī)的效率比較理想。從表3中可看出,熟料產(chǎn)量超過(guò)設(shè)計(jì)產(chǎn)量1.02t,熟料產(chǎn)量增幅為75.25%,熟料熱耗降幅為27%,熟料電耗降幅為18%。照此計(jì)算,每年可增產(chǎn)水泥5.6萬(wàn)t,增加效益168萬(wàn)元,熟料成本較改造前降低了26元/t,每年節(jié)省262萬(wàn)元,總計(jì)每年增加效益450萬(wàn)元,半年內(nèi)可收回投資,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。 

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