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    提高O-sepa選粉機選粉效率的有效途徑

    2005-07-28 00:00

    前言
      葛洲壩水泥廠是中國最大的特種水泥生產(chǎn)基地,三峽工程水泥主供廠家。由于三峽工程采用較高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),水泥溫控要求比較嚴(yán),為滿足其要求,我廠投資將水泥輸送系統(tǒng)由空氣輸送改造為皮帶輸送。此時選粉機的回粉充分暴露在我們的眼前,里面含有大量的成品,于是,選粉機的工作性能成了粉磨系統(tǒng)關(guān)注的焦點。
      我廠O-sepa N-2500型選粉機是山東建材機械廠生產(chǎn),于2000年安裝,磨機規(guī)格為Ф3.8×13m。在使用過程中,我們發(fā)現(xiàn)該選粉機并不象預(yù)期的那樣能將細粉有效地分選出來,選粉效率低下,磨機臺時產(chǎn)量也得不到發(fā)揮。
    一、 存在問題
      存在的主要問題為:
      1、 回粉含有大量成品,選粉效率僅45%~50%左右;
      2、 系統(tǒng)綜合電耗高,高時達到49kwh/噸水泥。
      選粉效率低也嚴(yán)重制約了磨機粉磨效率地發(fā)揮,影響生產(chǎn)能力,我們對系統(tǒng)進行了多方面地分析與研究,與選粉機生產(chǎn)廠家進行了充分地交流,從廣東引進一專利技術(shù)對轉(zhuǎn)子等部件進行了改造,但選粉效率仍在50%左右徘徊,詳見表1改造前選粉效率:

                      表1 改造前O-sepa選粉效率


      由表1可見:選粉效率在50%左右,說明大量成品選不出去,再次進入了磨機,導(dǎo)致物料過粉磨,同時也生產(chǎn)了緩沖墊層和粘球現(xiàn)象,降低了粉磨效率,產(chǎn)量無法提高,平均噸水泥電耗也隨之上升,嚴(yán)重時甚至達到了49kwh/t,嚴(yán)重影響了噸水泥的綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。

    二、 原因分析
      我廠與武漢奧道克斯高科技有限責(zé)任公司專家經(jīng)過現(xiàn)場測繪、取樣,并進行系統(tǒng)的分析后,我們認為:選粉是水泥粉磨系統(tǒng)中一個獨立的操作單元。其中包括物料輸送,分選等過程。分選過程由以下部分組成:
      1. 物料分散部分,由于分級都是在氣流中進行的,喂入物料能否充分分散到氣流中,是分級過程的關(guān)鍵;
      2. 分級力要做到方便可調(diào)。第一代、第二代選粉機的分級力是依靠重力進行設(shè)計和調(diào)整。第三代選粉機從分級的原理上突破,將分級力由重力改進為離心力,為選粉機的性能提高提供了可能;
      3. 要有一個強有力、并且明確的分級面,第三代選粉機的轉(zhuǎn)子表面是分級面,而在第一代和第二代選粉機上是沒有的;
      4. 要有一個性能好的專用產(chǎn)品捕集、回收裝置;
      5. 二次分選裝置要有效,能使在分級面上未分選出的產(chǎn)品最大限度地再次分選出來。
      任何一種類型的選粉機如果在這五個方面都做好了,那么這種選粉機的性能必定是優(yōu)良的,而我廠目前使用的選粉機由于是早期引進,存在如下問題:

     ?、?物料經(jīng)頂部喂料口進入,經(jīng)撒料盤旋轉(zhuǎn)后離心分散。因喂料口僅為環(huán)形面上的數(shù)個點,且結(jié)構(gòu)存在問題,形成不了均勻的料流料幕,造成分選不充分。詳見圖1,理想狀態(tài)與實際情況下撒料盤撒料示意圖


      ② 大部分氣流由一、二次風(fēng)管經(jīng)導(dǎo)流葉片進入環(huán)形分級區(qū),直接進入分級轉(zhuǎn)子。三次風(fēng)風(fēng)量小,造成轉(zhuǎn)子下方截面風(fēng)速很低,不能將滑落下的物料中的細粉有效攜帶進入分級面。

     ?、?三次風(fēng)管裝在下錐體上,數(shù)量少,管徑細,不能對滑落下來的物料進行有效地二次漂洗。
    三、 方案制訂及實施效果
      武漢奧道克斯高科技有限責(zé)任公司針對我廠選粉效率低,利用該公司 “多級氣流復(fù)合式選粉機” 專利技術(shù),為我廠量身訂制了技改方案,以提高選粉效率。為穩(wěn)妥起見,我廠將改造原則定為:先對4#磨系統(tǒng)進行改造,達到合同約定效果,則接著對5#6#磨系統(tǒng)進行改造。
      為我廠訂制的設(shè)備到廠后,安裝人員通過15個小時的改造,磨機開始運行。系統(tǒng)運行正常后,雙方技術(shù)人員經(jīng)過一周取樣分析、調(diào)試至穩(wěn)定,改造達到了合同約定的效果,因此對其它兩臺選粉機也進行了改造,改造結(jié)果見表2:
                       表2 改造后的選粉效率


      從現(xiàn)場及以上數(shù)據(jù)均可以看出:回粉皮帶上的精粉含量有了大幅下降,選粉效率顯著提高;同時改造前后的回粉在掃描電鏡下放大100倍所拍照片(見圖1,圖2)顯示:改造后磨機回粉中細粉含量比改造前大大降低。磨機在生產(chǎn)相同品種,比表面積(細度)按原指標(biāo)控制情況下,臺時產(chǎn)量也有較大提高,詳見表3:


     圖1 改造前回粉掃描電鏡照片


                      圖2 改造后回粉掃描電鏡照片

                      表3 改造前后產(chǎn)量電耗對比


    四、 存在問題
      1、 從表3數(shù)據(jù)我們可以看出,循環(huán)負荷較低,磨機喂料量還可進一步加大,臺時產(chǎn)量還有提高的潛力;
      2、 對系統(tǒng)阻力進行了測量,發(fā)現(xiàn)收塵器力阻力為-2150Pa,這是因為濾袋使用已近兩年,阻力很大,如果換袋,效果會更明顯。
    五、 結(jié)論
      經(jīng)過數(shù)月的運行,我們發(fā)現(xiàn)技改后三臺O-sepa選粉機工作性能十分穩(wěn)定,從以下幾個方面來評價都是比較成功的:
    1、 利用該公司的專利技術(shù)為我廠解決了O-sepa選粉機的癥結(jié),選粉效率從48%~54%提高到了77%~85%;
    2、 對質(zhì)量控制靈活,操作方便,調(diào)到最佳狀態(tài)后,不需反復(fù)操作;
    3、 臺時產(chǎn)量大幅提高,平均達到14%以上;
    4、 投資省,見效快;僅節(jié)電一項,電費按0.51元/kwh,我廠三臺磨月可節(jié)約電費64.8621萬元,在限電且電費不斷上漲的今天,對水泥行業(yè)來說無疑是一大利好。

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