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    巢湖鐵道水泥廠節(jié)能技術改造實踐

    2002-04-30 00:00

    一.概況

    巢湖鐵道水泥廠隸屬于中國鐵路物資總公司,由鐵道部投資興建。該廠于1984年開始施工建設一條Ø4/3.5/4×145m的濕法窯生產線,熟料產量600t/d。其設計燒成熱耗在1300~1500kcal/kg熟料;水泥電耗預計為100~110kWh/t水泥。

    80年代末90年代初,投資方鐵道部為適應我國水泥工業(yè)生產技術的發(fā)展變化,提高工廠的技術水平,將正在建設中的濕法窯生產線改為Ø3.5×54m帶五級懸浮預熱器和分解爐的新型干法生產線。原濕法生料磨改為引進技術國內制造的MPS3150輥式磨,增設石灰石、粘土混合料預均化庫及原料調配站,煤粉制備、水泥粉磨、聯(lián)合儲庫、水泥儲存、水泥包裝、散裝及發(fā)運等車間沿用原設計,其燒成系統(tǒng)設計產量為1500t/d。

    該廠生產工藝和設備在當時是比較先進的。就燒成系統(tǒng)來講,采用了引進富勒技術的水平推動篦式冷卻機;預熱器為低壓損型五級懸浮預熱器;分解爐為ILC型分解爐。如下表為燒成系統(tǒng)的主機設備表:

    表1  燒成系統(tǒng)的主機設備配置

    設備名稱

    設備規(guī)格及能力

    臺數(shù)

    預熱器

    C1~C2 Ø4800mm
    C3~C5 Ø5200mm           2000t/d

    1

    分解爐

    ILC型Ø6.3×15m            2000t/d

    1

    回轉窯

    Ø3.5×54m                  1500t/d

    1

    冷卻機

    609S-819S-1019S富勒型      2000t/d

    1

    限于當時的技術與裝備水平,該項目自1993年完工進入試生產以來一直沒有能夠達到設計能力,具體分析其原因,主要是窯系統(tǒng)的運行,不但未能達到設計能力,而且其運轉率很低,除了生料喂料系統(tǒng)、喂煤系統(tǒng)及其他因素的影響外,1998年是試生產以來產量最高的一年,窯系統(tǒng)的運轉率也只有46%。詳細統(tǒng)計如表2,燒成預分解系統(tǒng)本身的缺陷是影響生產的主要因素。

    表2    1998年影響運轉因素統(tǒng)計表

    運行
    時間

    (h)




    熟料產
    (t)

    生料入窯

    預熱器

    窯中

    窯頭

    冷卻機

    喂煤

    其他

    次數(shù)

    時間
    (h)

    次數(shù)

    時間
    (h)

    次數(shù)

    時間
    (h)

    次數(shù)

    時間
    (h)

    次數(shù)

    時間
    (h)

    次數(shù)

    時間
    (h)

    次數(shù)

    時間
    (h)

    1

    315

    42

     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    17299

    2

    342

    51

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

    16697

    3

    313

    42

    3

    335

    3

    3

    1

    256.5

    1

    1.4

    1

    1.16

     
     

    1

    1.3

    15579

    4

    376

    52

    1

    24.8

     
     

    3

    48.4

     
     
     
     

    2

    17

    1

    0.7

    18052

    5

    434

    58

    3

    25.5

    4

    75.1

    2

    248

    1

    8.6

    2

    5.1

     
     

    5

    15.3

    14296

    6

    467

    65

     
     
     
     
     

    3

    3

    17

    5

    112

    5

    78

     
     

    24316

    7

    0

    0

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    0

    8

    373

    50

    1

    0.06

    9

    72.5

    10

    52.7

    2

    24.6

    7

    97.3

    5

    56

    1

    3.1

    20413

    9

    277

    38

    2

    0.75

    3

    28.6

    4

    405

    1

    4.3

    4

    7.6

     
     

    2

    16

    14633

    10

    404

    54

    3

    6.4

    10

    100

    3

    131.5

     
     

    7

    61

     
     

    1

    1.2

    25018

    11

    428

    60

    1

     

    7

    46.4

    1

    69.5

    2

    33.4

    9

    43

     
     

    2

    2.9

    20754

    12

    361

    48

    1

    12

    10

    25.7

     
     

    4

    53.4

    1

    209

    4

    3.6

    1

    13.2

    18511

    總計

    4090

    46.7

    15

    292

    46

    355

    23

    1213

    14

    143

    36

    537

    16

    154

    14

    54

    205568

     注: 本表根據(jù)燒成車間臺帳統(tǒng)計

    綜合上表,窯系統(tǒng)的故障率太高,嚴重制約了工廠的生產和發(fā)展,同時,因頻繁地開、停窯又造成了能源浪費和設備的嚴重損耗,其熟料熱耗高達4391kJ/ kg-cl (1050kCal/kg-cl),水泥綜合電耗為128kW·h/t。都比技改設計指標(熱耗:3555 kCal/kg-cl,電耗:120 kW·h/t)高出很多。嚴重影響了工廠的經濟效益。

    為改變這一不利的生產狀況,業(yè)主曾委托多家設計研究單位多次對其燒成系統(tǒng)進行局部技術改造,歷經7年的時間,耗費了大量資金但效果不明顯,,因此本項目一直未能達標驗收。1998年12月巢湖鐵道水泥廠委托天津院針對其燒成系統(tǒng)進行技術改造,力爭早日實現(xiàn)達標、達產,以取得預期的經濟效益和社會效益。

    二.窯系統(tǒng)存在的問題

    1.預熱器

    C1級旋風筒內筒結構不盡合理,C1和C2級預熱器旋風筒鎖風閥門漏風嚴重,導致預熱器收塵效率低,出C1級預熱器廢氣粉塵濃度過大,據(jù)1995年南京水泥工業(yè)設計研究院的標定報告顯示,C1級出口含塵濃度高達215g/Nm3,時常造成窯主排風機出風口積灰并塌落沖擊高溫風機而影響窯系統(tǒng)的正常操作,造成燒成系統(tǒng)料耗及能耗的增加。

    2.分解爐、窯尾

    巢湖鐵道水泥廠的預分解系統(tǒng)類似于史密斯公司ILC型早期產品。見(圖1,略)三次風從上升煙道進入,與窯氣混合后噴騰入爐,而C4來料則從三次風入口下部進入上升煙道,隨窯氣進入爐內,因此C4來料回分解爐的效果受窯氣的影響大,生料入窯分解率波動大,在85~94%之間,上升煙道經常結皮堵塞而停窯。

    3.回轉窯

    回轉窯的規(guī)格為Ø3.5×54m。其設計能力為1500t/d。由于當時的現(xiàn)有設備及其他技術條件的限制,與其配套的預熱器及熟料冷卻機均為2000t/d生產線設備。

    根據(jù)日本水泥協(xié)會的計算公式,預分解窯的產量為:

    Q=0.230Di1.5L×24    則窯產量為Q=0.230(2.5-0.18)1.5×54×24=1659t/d

    而實際生產過程中,一般是在小于1200t/d的狀態(tài)下運行,經常造成長后窯皮、結圈,熟料結蛋等事故而停窯,且因操作等原因窯燒成帶耐火磚的壽命嚴重縮短,造成頻繁換磚,既影響生產又增加系統(tǒng)的維護、維修費用,影響了工廠的經濟效益。

    4.冷卻機

    該冷卻機為引進富勒技術國內制造的產品,其結構不盡合理,經常堆“雪人”,出現(xiàn)“紅河”現(xiàn)象,斷鏈,燒壞篦板等。而且熱效率很低,造成冷卻機廢氣溫度過高而燒壞窯頭電收塵器。其三次風入爐處的風溫經常在500~600℃之間,這也是造成預熱器、分解爐及窯操作不正常的原因之一。因頻繁的故障,也使燒成系統(tǒng)的運轉率大大下降。

    三.燒成系統(tǒng)技術改造方案的制定及實施

    1. 預熱器C1內筒過短,預熱器收塵效率太低造成排風管道積灰。首先,將C1級內筒加長800mm,同時更換C1,C2級旋風筒重錘翻板鎖風閥,提高預熱器收塵效率,消除因高溫風機事故而引起的停窯或系統(tǒng)熱工制度的不正常,降低系統(tǒng)的能耗。

    2.分解爐的改造實際上與窯尾和窯、冷卻機是密不可分的,因為分解爐的結構缺陷(如圖1),物料在爐內的停留時間過短,入窯分解率低,根據(jù)窯的操作情況看,生料入窯分解率大約在85%左右。因為只靠窯尾廢氣并不能把4級筒物料完全徹底地帶入分解爐,四級物料很可能部分直接入窯,而為保證熟料的質量,窯頭必然加大燃煤量,這樣又造成了窯尾溫度過高,上升煙道嚴重結皮,窯內后結圈,燒成帶后移,窯內通風不良,結大蛋等不正?,F(xiàn)象,長時間的惡性循環(huán)操作必然要造成燒成系統(tǒng)的停窯、清理、檢修。根據(jù)實際觀察和了解,工廠的燒成系統(tǒng)正是在此惡性循環(huán)狀態(tài)下運行。因此,有人戲稱此窯為“星期窯”,在1200t/d以下狀態(tài)下運行一般不會超過一個星期。因此我們對分解爐進行了如下改造:

    (1).取消上升煙道將分解爐由類ILC型改為我院引進技術消化的TD型,分解爐容積增加了約150m3,強化了二次噴騰區(qū)作用,(見圖2)增加了物料在爐內的滯留時間,以提高其分解率及燃料燃盡率。

    (2).將C4級來料改在從爐體底部三次風上部進入,避免其受窯氣的影響而直接入窯的可能性。

    (3).三次風從爐體底部切向入爐,使煤粉、生料在爐內均勻混合,使煤粉均勻燃燒,生料均勻加熱。這樣使入窯生料的分解率保證在90~94%,給窯的操作創(chuàng)造一個良好的條件。

    (4).在生產過程中盡可能提高窯的產量,盡量滿足預熱器、分解爐的正常工作狀態(tài),使燒成系統(tǒng)保持在一個良性的狀態(tài)下運行。

    3.冷卻機的改造。將原有的水平推動篦式冷卻機改為充氣梁式冷卻機。應該強調在最高溫區(qū)采用“固定式充氣梁”裝置最大優(yōu)點是大大降低了熱端篦床的機械故障率,這就充分保證篦冷機的運轉率。由于正對窯下料口區(qū)域的篦床采用“固定式充氣梁”裝置,熱熟料易于堆積,雖可調節(jié)冷卻風量來對積料厚度加以控制,但為防“雪人”和大塊熟料球的堆積,在端部殼體上加裝了一組空氣炮,按實際需要間斷地“開炮”,適時清理過多的積料,以保證穩(wěn)定安全的操作。從而大大降低了冷卻機的事故率,提高了窯的運轉率。

    由于采用了充氣梁式冷卻機,冷卻風分布更為均勻,避免了“紅河”現(xiàn)象,其熱效率由原來的50%~60提高到了71%~74%。三次風入爐風溫大大提高,由原來的500~600℃提高到800~900℃,從而提高了冷卻機的熱效率,從另一方面降低了燒成系統(tǒng)的燒成熱耗,穩(wěn)定了分解爐的操作。

    四.改造效果

    1999年4月~5月該廠經近一個多月的較短時間進行改造,又經兩個多月的試生產,徹底改變了原有的操作習慣。改造總投資為450萬元。改造后的窯系統(tǒng)平均日產量增加了37%。窯產量由原來的小于1200t/d提高到了1650~1700t/d。除去市場因素的影響,窯系統(tǒng)運轉率可達82%。燒成系統(tǒng)的能耗明顯降低,由原來的1050kCal/kg熟料降低到了880kCal/kg熟料以下。該廠改造后,于2000年下半年至今生產一直正常,每年可實現(xiàn)新增利潤1500萬元??傊?,目前工廠經過對燒成系統(tǒng)的提產改造,已取得了良好的經濟效益和社會效益,發(fā)展前景十分廣闊。

     五. 結論

    限于當時的技術水平和裝備條件,巢湖鐵道水泥廠濕改干項目走過了一段曲折的路,但在我院的積極配合下,通過工廠自身不懈的努力,最終取得成功。該項目的關鍵還在于燒成系統(tǒng)尤其是預熱預分解系統(tǒng)均衡穩(wěn)定的生產,提高入窯物料分解率,減小回轉窯負荷,提高窯產量,進而使預熱預分解系統(tǒng)的能力得到充分的發(fā)揮,以穩(wěn)定窯系統(tǒng)的正常操作,是本次改造的關鍵所在。

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    監(jiān)督:0571-85871513

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